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棒銷式砂磨機(jī)研磨懸浮劑故障實例分析

發(fā)布時間:2019-12-06 來源:TGM 瀏覽:
棒銷砂磨機(jī)客戶廠整理這兩天在生產(chǎn)中遇到一個頭大的問題,整理出來分析一下:在實際生產(chǎn)過程遇到一例故障,通廣售后團(tuán)隊通過拆卸維護(hù)砂磨機(jī),最后斷定造成故障的原因也應(yīng)該是綜合因素導(dǎo)致,單獨的一個不至于引起故障,但綜合到一起就出問題了! 
 
產(chǎn)品特點:制劑原藥理化性能特殊(即:容易研磨變稠、含量過高、低熔點等特性) 故障現(xiàn)象:
 
1.研磨料漿溫度偏高 
 
2.研磨壓力大 
 
3.物料有粘稠,假塑性出現(xiàn) 
 
4.內(nèi)循環(huán),機(jī)械密封中有料漿出現(xiàn) 
 
5.砂磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定后電流負(fù)載偏大
 
 6.料漿中起泡較多
 
 結(jié)果分析:
 
 1.原藥性能穩(wěn)定,不屬于易膏化類型 
 
2.料漿起始濃度正常范圍 
 
3.原藥硬度:中等,且已經(jīng)過粗粉碎
 
 4.泵速特點:間隙式進(jìn)料,進(jìn)料瞬間速度快,泵入流量少,造成累積壓力超標(biāo),實際體系壓力小,但累計壓力大,波動大。
 
 5.砂磨機(jī)分離器有物料堵塞現(xiàn)象,造成腔體物料堵塞,壓力上升,料漿反壓進(jìn)入機(jī)械密封內(nèi)循環(huán)。同時壓力表、溫度表都超標(biāo)。
 
 6.中途補(bǔ)加了研磨珠,為了提高研磨效率,無意間卻造成了研磨介質(zhì)過量,超過了規(guī)定的填充體積比例,造成腔內(nèi)研磨體積過小,物料堵塞。
 
 7.料漿起始粘度雖然不大,但有效固含量經(jīng)過計算,屬于研磨料漿濃度上限,容易造成研磨過程中研磨摩擦力過大,研磨阻力過大現(xiàn)象。
 
 8.流量泵速調(diào)節(jié)過慢,造成物料研磨過度,甚至是部分料漿長時間停滯研磨。加上研磨料漿固含量超標(biāo),造成了料漿假塑膏化,粘度增大,阻塞砂磨機(jī)分離器。 
 
進(jìn)料泵的特點:進(jìn)料體積小,但是動態(tài)壓力很大,容易造成壓力表不穩(wěn)定和超標(biāo)。
 
通過計算分散劑用量,發(fā)現(xiàn)研磨階段的分散劑用量偏低,調(diào)用調(diào)配階段的分散劑,增加分散劑對固體顆粒的助研磨分散,以及充分潤濕,降低粘度的作用。 
 
對料漿重新進(jìn)行粘度調(diào)節(jié),增加消泡劑的用量,減少高速研磨時因為起泡產(chǎn)生的料漿假塑性! 
 
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